近日,位于绍兴县陶堰镇的陶堰五金铸造厂里的那根大烟囱不见了,原先浓烈的黑烟和刺鼻的气味也不见了踪影,周围的居民在高兴的同时也不禁纳闷:“这大烟囱都不见了,照理是停产了,可厂门口来往的运输车辆还是很多,这究竟是怎么回事呢?”
原来,这正是该厂进行了“以电代煤”技术改造后的结果。
绍兴县陶堰五金铸造厂是一家有着10多年厂龄的专业铸造企业。公司占地面积3500平方米,主要生产大型机床床身,大型齿轮减速箱体系列,皮带减速电机系列等,年生产铸件在3000吨以上。
“公司原来有一台热风冲天炉,对铸造材料进行熔炼加工,每年需要使用焦炭400余吨。每天产生的大量烟气和粉尘,对周边环境造成了比较坏的影响,周围群众的反映都很强烈。”说起以前的情况,厂长吕尧荣也有点无奈。
今年,绍兴供电公司客户经理在加快推进“电能替代”工作的走访调研中,了解到这一情况,主动为该厂“量身定制”了“以电代煤”的电能替代项目方案,并与厂方积极沟通,分析利弊。在绍兴供电公司的积极动员和技术支持下,该厂进行了改造,将冲天炉替换成了中频电炉。
据了解,中频电炉是一种将工频50HZ交流电转变为300~1000HZ中频电源建立中频磁场,使铁磁材料内部产生感应涡流并发热,达到加热材料的目的,主要用于有色金属的熔炼,锻造加热等。其具有加热速度快、生产效率高、无污染、低耗能、体小质轻等特点。在该厂的电能替代改造项目中,该厂共新建两座1吨中频炉,投资140余万元,于2014年7月底正式投入使用。www.zpdl.cn
据厂长吕尧荣介绍,改造后的效果非常好。从能耗上来看,原来该厂每年购买焦炭的燃料费用在85-105万元左右,现在企业重新调整了生产时间,充分利用低谷电进行熔炼工序,每年新增用电量约为214万千瓦时,相应增加用电成本98万元,总体费用上两者基本持平,且由于电价相对固定,更有利于企业的成本控制,减少因焦炭价格升高带来的额外成本。从环境影响上来看,采用中频电炉后,基本实现无污染,零排放,每年可至少减少焦炭使用400吨,相当于减少1000吨二氧化碳排放,9.6吨二氧化硫等的排放。
“使用中频电炉后,工人工作的环境得到了改善,而且由于它加热快,无需开炉关炉的过程,我们的产能也比以前有了提高。”吕尧荣高兴的表示。
中频电炉帮助传统使用热风冲天炉企业改造升级后,实现了无污染、零排放,这无疑跟进了当今建设节约型社会的要求,非常值得类似企业借鉴!泰州鼎天工业炉可以提供中频电炉定制业务,热忱欢迎各企业来电咨询。